通過實例解析石化廢水深度處理回用
【南京純水設備】石化企業(yè)用水量較大, 每提煉 1 t 原油需要消耗水量約為 30~50 t,產(chǎn)生的廢水水質(zhì)極為復雜,一般含有高有機物和高有毒有害物質(zhì)。 往往經(jīng)過生化處理后,COD 仍然高于 GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》規(guī)定的 50 mg/L 的限值,而且廢水量較大,若可以通過處理后回用,不僅提高了廢水的重復利用率,還起到了節(jié)約水資源和保護環(huán)境的目的。
山東某石化廠污水車間已生化處理后的污水利用臭氧高級氧化+多介質(zhì)過濾器+超濾(UF)+反滲透(RO)工藝對其進行深度處理并回用為二級RO 進水,經(jīng)過連續(xù)運行,考察了處理效果并分析了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
1 原水及生化出水水質(zhì)指標山東省某石化廠污水處理的工藝為: 原水→調(diào)節(jié)池→提升→氣浮池→AO 氧化池→沉淀池。南京純水設備該廠生化出水必須經(jīng)過后續(xù)處理才能達到排放標準,但生化出水的可生化性極差,B/C 僅為 0.11,采用生物處理法是較為困難, 需要進行高級氧化等方法處理。
2 處理工藝
2.1 臭氧氧化
通過臭氧產(chǎn)生的羥基自由基來對污水中難降解的大分子污染物進行開環(huán)斷鏈,同時臭氧還能直接氧化一些有機物成為 CO2、H2O。 臭氧接觸池接觸時間控制為 120 min,保證臭氧與污水的充分接觸反應時間。系統(tǒng)采用微孔曝氣盤投加臭氧, 曝氣盤安裝在接觸池池底但高于導流墻的低位置以避免氣泡被引流到反應池中,在接觸池中被處理水由上向下流,而臭氧氣體由下向上反向流以達到最好的接觸效果。反應后臭氧尾氣通過加熱破壞處理。臭氧氧化后出水 COD<50 mg/L。 臭氧單元選用青島國林公司生產(chǎn)的設備。
2.2 多介質(zhì)過濾器
系統(tǒng)設置 5 臺直徑 3 200 mm 的立式多介質(zhì)過濾器,正常運行時每臺產(chǎn)水量為 72.5 m3/h。 多介質(zhì)過濾器主要去除水中的懸浮物、膠體等雜質(zhì)。 經(jīng)過臭氧氧化處理的水通過供水泵加壓后進入多介質(zhì)過濾器,多介質(zhì)過濾器內(nèi)為濾板結構,濾板上部裝填 1~2 mm 粒徑的石英砂濾料和 1~2 mm 粒徑的無煙濾料,過濾精度在 20 μm 以下, 過濾器出水直接進入 UF 系統(tǒng),另一部分出水通過自動閥門進入反洗水箱進行反洗。
2.3 UF 裝置
UF 采用膜天膜科技股份公司所產(chǎn)外壓式聚丙烯中空纖維 UF 膜,單只膜過濾面積為 56 m2,截留分子質(zhì)量(MWCO)為 100 000 u,處理后產(chǎn)水 SDI<3,滿足反滲透進水要求。 系統(tǒng)設置 2 套 UF 裝置,每套凈產(chǎn)水量為 125 m3/h,運行膜通量≤40 L/(m2·h),反洗膜通量為 100 L/(m2·h)。 UF 運行方式為錯流運行。 運行時,控制進水壓力恒定為 0.1 MPa 左右,設定每 30 min 進行反洗,以減少膜表面污染物沉積。
2.4 RO 裝置
系統(tǒng)設置 2 套產(chǎn)水量為 87.5 m3/h 的 RO 裝置,并聯(lián)運行,由于進水有機物含量高,選用陶氏品牌寬流道的抗污染聚酰胺復合膜, 設計回收率為 70%,平均膜通量≤17.8 L/(m2·h)。 每套 RO 裝置配置 138根膜組件,放置在 23 根 6 芯壓力容器內(nèi),按 15∶8 排列。 高壓泵前設置 5 μm 保安過濾器,RO 進水中添加阻垢劑、還原劑和非氧化殺菌劑,分別用來抑制無機鹽結垢、防止 RO 膜氧化和微生物污染。
3 處理效果
UF 之前工藝對離子基本無去除效果; 臭氧氧化對有機物去除效果明顯,COD 去除率為 67.0%;UF 對懸浮物去除效果顯著, 懸浮物去除率為 83.3%; 而 RO 出水對離子和有機物去除效果均極為顯著,電導率降低至 86 μS/cm,硬度去除率為 98.1%, 氯離子去除率為 95.1%,COD 去除率為98.3%,總磷、氨氮、懸浮物基本完全去除,RO 產(chǎn)水指標完全滿足二級 RO 進水要求。
4 運行穩(wěn)定性分析
4.1 UF 穩(wěn)定性分析
UF 作為 RO 的預處理,考察了其產(chǎn)水量變化情況,南京實驗室純水設備結果表明,UF 在運行初期,UF 膜產(chǎn)水量基本維持不變, 這是因為 UF 系統(tǒng)每運行 30 min 后進行反沖洗,此時附著在膜表面的污染物可基本消除。但隨著時間累積, 一部分污染物不能通過反洗清除徹底導致產(chǎn)水量緩慢下降, 當產(chǎn)水量下降到不足以滿足RO 系統(tǒng)運行時,需要進行化學清洗。
4.2 RO 穩(wěn)定性分析
RO 系 統(tǒng) 連 續(xù) 運 行,為了維持一定的產(chǎn)水量,RO進水壓力和濃水壓力都有所增長,進 水 壓 力 從0.80 MPa 上升到 1.00 MPa,濃水壓力從 0.62 MPa 上升到0.80 MPa,但進水壓力和濃水壓力的壓差基本穩(wěn)定在 0.2 MPa 左右,說明未出現(xiàn)結垢現(xiàn)象,造成壓力上升的原因可能是水中有機物含量稍高所造成的,但尚在允許范圍內(nèi),不影響設備連續(xù)運行,當進水壓力持續(xù)上升至 1.5 MPa 后,考慮化學清洗以恢復膜通量。
5 成本分析
系統(tǒng)成本包括動力能耗、藥劑費用、設備折舊費 用。 深 度 處 理 計 算 基 數(shù) 按 進 水 280 t/h,年 運 行8000 h。 深度處理總裝機容量約為 750 kW,運行容量為 530 kW,電費平均按 0.70 元/(kW·h)計,則電費為 530×0.70÷280=1.33 元/t,藥劑費用包含超濾加藥系統(tǒng)、反滲透加藥系統(tǒng)和化學清洗加藥系統(tǒng)費用,約 0.75 元/t,設備折舊費用約 0.70 元/t。 故運行成本為 2.78 元/t。
通過規(guī)?;B續(xù)運行表明: 針對生化處理后的石化廢水,利用臭氧氧化+多介質(zhì)過濾器+UF+RO 處理工藝,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,RO 對離子去除效果和有機物去除效果均極為顯著,南京工業(yè)純水設備電導率降低為 86 μS/cm,硬度去除率為 98.1%,氯離子去除率為 95.1%,COD去除率為 98.3%,總磷、氨氮、懸浮物基本完全去除,RO 產(chǎn)水指標完全滿足二級 RO 進水要求,運行成本為 2.78 元/t,達到了水資源循環(huán)利用的目的。
- 上一篇:浙江將發(fā)布電鍍廢水污染物排放標準 2019/6/27
- 下一篇:江蘇鎮(zhèn)江海綿城市建設初見成效 2019/6/26